真後悔年少沒認真唸書!!
停了一陣子沒有繼續完善這個專案,這幾天看到這家SunFounder公司出了這個產品,又激發了我。。。
乾脆買這隻來玩算了。。。
不過,還是再努力把作品完成吧。。。
回顧之前的作品,robot在行進過程中,當一隻腳抬起來的時候,重心無法移到另3支腳,造成機體的晃動。
我分析的結果,有兩個主要因素:
1. 4支腳的位置不恰當
2. 行進間身體重心沒做相對移動的程式控制
先從第一個問題著手:
把身體重新設計
用我可愛的3D pinter打印出來組合後
用橘色PLA印出來後,準備做“換身”的大手術!!!
分解了!!
準備把4支腳接到新的身體,
這過程實在很辛苦,除了結構件要對好位置,還要注意連接線與電路板的固定。
噹噹,手術完美成功!!!
然後,寫一段程式,做暖身運動,確定所有功能是正常的。
看來還不錯!
來個真正地板運動
接下來,準備做“行進”的部份,這才是真正的有趣的部份!
經過無數次步態的研究一直不得解,直到參考SunFounder的設計才有長足的進展。
哈哈!
換上橘色的長靴,抬高腳大步往前走了, 開心!!!
在床上走好有趣,雖然有一點不穩。。。。
終於有一個比較滿意的進度,接下來再看看有什麼要再優化或強化的部份。
接下來,下篇分享增加腳部的自由度,還有增強結構的設計。
《下篇分享》
謝謝分享!
回覆刪除